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苏里格气田让“差等生”扬眉吐“气”

发布于: 2025-05-08
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来源: 中国石油新闻中心

  中国石油网消息(记者 杜嘉 通讯员 李阳 陶静 张杰)4月15日,从长庆油田苏里格气田开发分公司产能建设项目组传来喜讯:位于气田东北部的苏东05-134H1井组3口水平井,经测试求产,最高无阻流量达52.5万立方米/日,打破该区域近3年来单井无阻流量最高纪录。

  这意味着,曾经因区域储层致密、地层压力低等“先天不足”,而被认定为气田开发的“差等生”,历经10余年的“卧薪尝胆”,如今扬眉吐“气”,迎来了效益开发的“春天”。

  作为我国陆上最大整装致密气田,长庆苏里格气田拥有典型致密气藏特性。“如果苏里格中部的高产气藏是10车道的高速公路,我们渗透率小于0.1毫达西的非常规致密气藏,就是荆棘丛生的羊肠小道。”苏里格气田开发分公司总地质师杨顺智介绍说。历经20多年的勘探开发,随着苏里格老气田普遍进入低压、低产、高产水阶段,产建目标也逐步向致密、富水、次产层转移。特别是苏东北区域,虽然资源丰富,但储量动用程度仅为23%,采出程度更低,只有2.1%。

  针对老气田开发难题,长庆油田打破“大锅饭”开发模式,推行“因材施教”的差异化开发策略。坚持地质工程一体化理念,集合地震、钻井、录井、测井、固井、压裂等专业优势,通过应用“地震大方向、地质小尺度”综合导向方法,精细开展单砂体构型及储层展布规律研究,合理部署水平井段。创新实施的以“单层旋回精细对比、优势含气位置精准定位”为核心的精细化导向方法,使水平井平均水平段长1367米,砂岩钻遇率达100%,有效保障了效益建产及储量动用最大化。

  “压裂施工好比压轴大题,效果好坏直接影响最终成绩。”有着丰富现场作业经验的总工程师白鹏说。不仅如此,气田还充分发挥科技赋能作用,不断深化不同领域技术队伍的现场融合,针对气藏特质开展不同层位、厚度、物性等多维度分析,围绕“降低水锁伤害、提高返排效率”两个核心,在数次开展压裂方案桌面推演的基础上,最终制定“二氧化碳泡沫减水增砂+纤维高导流支撑”压裂改造施工方案,成功打通地下气藏“经络”,将压裂改造增产效能发挥到最大。通过对区域内一个井组3口水平井实施改造段数、增大加砂量、注入液态二氧化碳等措施,平均日产达8.4万立方米、无阻流量达39.8万立方米/日。

  “下一步,我们将继续深化苏东北区块基础理论研究,加强储层含气性分布相关规律探索,科学统筹交井投产、试采跟踪、工艺评价等各项后续工作,为该区块未来产建部署与效益开发决策提供坚实依据。”苏里格开发分公司负责人冯强汉说。

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