中国石油网消息 10月31日,西南油气田公司页岩气日产量达到4027万立方米,再创历史新高。
今年以来,面对川南页岩气中深层老井递减率高于预期、泸州深层页岩气改造时效低、套变复杂等挑战,西南油气田公司聚焦“老井挖潜稳产、新井快建快投、新层系勘探评价”三条主线,强化生产组织运行保障,推动页岩气产量箭头持续向上。
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泸203H7平台车载压缩机气举作业。 |
聚焦老井挖潜稳产
全面推广“生产特征在线分析+生产异常提前预警+生产调优远程执行+现场跟踪”的动态跟踪与生产优化模式。依托采气工艺智能管理平台,深入摸排老井措施生产情况,加快规模化措施推广应用,在20多个平台推广“多级增压+泡排”“循环气举+柱塞”等复合工艺,实现10余口躺平井复产。全年实施措施作业4万余井次,老井月产量递减由7.0%降低至2.9%,稳产基础不断夯实。
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西南油气田公司工作人员在资201井巡检。 |
聚焦新井快建快投
注重管理和技术协同发力,持续攻关上部井段钻井提速专项技术,推广“日费制”和“联管总包”先进经验,实现“一趟钻”比例超40%,钻井周期较2023年缩短8%以上,单日进尺最高达700米,创川南深层页岩气历史新高。系统研究套变和压窜机理,形成复杂预测、预警、治理关键技术,深层套变下降至24.2%,深层新投产井井均EUR实现提升。
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西南油气田公司泸203H6平台。 |
聚焦新层系勘探评价
按照“加快推进、严肃责任、严控过程”的总体思路,成立公司加快页岩气新层系工作专班,明确各环节,缩短实施周期。加快落实QZS组核心建产区,抓好探评井及先导试验井实施工作;初步形成WJP组高产井培育模式,在进一步总结大页1H井实施经验的基础上,实现大201井测试产气再创新纪录,进一步证实新层系开发潜力。
下一步,公司将继续围绕2024年和2025年产量任务目标,奋力夺取决胜500亿立方米新会战的胜利。(素材来源:西油记公众号 文图:王恒 胡勇 肖毅)